今年1-11月份,邯钢连铸连轧厂以漏钢率0.2%的成绩摘得同行业漏钢率最低的“桂冠”。
经过对比,邯钢CSP在设备和生产条件上并不占优势:这条生产线上没有任何先进的漏钢监测设备,而且生产的品种钢产量又占到总产量的50%以上。那么,邯钢CSP何以取得这样骄人的成绩?该厂连铸车间主任刘耀辉说,这完全归功于邯钢CSP工艺的不断优化。
从源头杜绝漏钢
经过分析,有些漏钢并不是因为操作造成的,而是由于中间包的烘烤和修葺不过关、结晶器的缝隙太大等外界原因导致漏钢。
为此,该厂细化开浇前的各项准备工作,严格中间包的修葺和烤包制度,控制烤包时间保证2小时,制定中间包修葺检验标准,避免发生因为耐火材料脱落引起漏钢。在结晶器打磨完成后,他们还指定专门的技术人员,对结晶器进行严格的检查和测量,如果发现缝隙大于0.35厘米,就立即更换结晶器。这些措施从外界因素的源头杜绝了漏钢。
强化操作远离漏钢
刘耀辉说,漏钢是由多种因素引起的,但是80%的漏钢情况可以通过加强操作避免。原来的捞渣操作规定,一炉钢进行两到三次捞渣操作,但是这样的操作不能及时除去悬浮杂质,容易造成钢水氧化和漏钢。今年该厂对捞渣制度进行了较大改进,他们将结晶器保护渣定时捞渣改为按照液面下降时捞渣,及时除去悬浮杂质,起到了良好效果。为了提高钢水纯净度,该厂通过不断试验,实现了中间包高液面浇钢,该操作方法更有利于杂质、悬浮物的上浮,避免了因为钢坯中掺杂杂质造成漏钢。
该厂工艺制度还规定,每次浇次间隔,各班次要安排专门的技术人员检查二冷水的喷嘴、管道水管的状况,发现二冷设备显示水压增高,就要立即清理喷嘴。
通过对多年生产经验总结,该厂提出,各岗位人员要加强整个生产过程的控制和协调配合:主控人员及时了解钢水的成份、温度,对于接近极限数值的情况,主控操作人员进行补偿操作。比如:温度过高,就减缓拉速。主控室人员根据结晶器的热流状况,调整结晶器的锥度,同时调节拉速。
此外,该厂还在各班组之间举行生产竞赛,按分值进行排名,对单线一个月不漏钢的班组奖励500元;双线一个月不漏钢的班组奖励5000元,极大的调动了职工的积极性。