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本钢二冷轧深冲钢冷轧工艺改进获“三赢”

2008/10/8/14:58 来源:第一钢铁网

    本钢二冷轧对深冲钢冷轧产品DC03和DC04进行了工艺改进后,使这两种“双高”产品在生产过程中实现了降低能耗、减排废气,提高小时产量的三重效益。

    DC03和DC04产品是二冷轧生产的汽车板之一,用于汽车结构复杂件的制作。由于这种板的成形性能好,可以冲制出各种形状的汽车构件,又不断裂,所以其产品附加值高。为了提高产品产量,由二冷轧技术部牵头,生产部、设备部等部门配合,对DC03和DC04产品进行了现场跟踪、摸索和分析,调整了这两种产品的退火温度,将DC04退火温度降低20摄氏度、DC03降低了10摄氏度后,在产品性能、一次机能合格率得到保障的基础上,退火温度的降低减少了混合煤气、助燃空气的吨钢消耗量,而助燃空气消耗的降低,使风机负载减小,因此也降低了电能消耗。退火温度的降低还减少了退火炉冷却介质如冷却水、氮气的吨钢消耗。同时,燃气吨钢消耗的降低也减少了退火炉废气排放量。通过调整退火温度,在降低能源介质消耗和减少废物排放量的同时,还相应降低了连退机组规格过渡的难度。连续退火机组对炉温及带钢速度控制有严格的规定,温度提升越高,所需时间越长,通过对DC03和DC04产品退火温度的降低,减少了规格过渡时间,相应提高了连退机组的小时产量。

    这项工艺改进后,一氧化碳消耗降低200标立方米/小时,废气减排30标立方米/小时,废气风机、助燃风机功率负载下降8%,同规格机组生产速度提高3%。

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