“高炉现在一天少出两次铁,年降成本就是340余万元。”济钢集团第二炼铁厂高炉中心炉前总技师杜敏庆告诉笔者。这是该厂2号1750m3高炉围绕降低出铁频率和生产成本,大力实施职工合理化建议带来的明显效果。
以前,2号1750m3高炉由于受炉缸温度、铁口工作状态等因素影响,每炉放铁时间比较短,全天出铁频率为15炉左右,每天比1、3号高炉多出2个铁次。频繁出铁不但不利于炉内渣铁排放、增加出铁成本,而且还导致铁口附近炉缸侧壁侵蚀严重,使高炉寿命降低。对此,2号高炉车间大力倡导合理化建议,制定解决出铁频率高的具体方案。他们建立了2号炉缸温度预警机制,实施东、西两个炉口轮流出铁方式,使炉缸温度偏行问题迎刃而解;利用休风机会对风口实施改造,治理铁口煤气泄露以及适当延长出铁间隔、缩小钻头直径,从而达到延长出铁时间、减少铁次的目的。
该方法实施后立竿见影,2号高炉渣铁排放质量明显好转,炉缸活跃、稳定,炉缸侧壁温度较以前有了明显改善,为延长高炉寿命起到了积极作用。日出铁频率平均减少2次,不但大大降低了炉前职工的劳动强度,而且使炮泥每天减少用量0.7吨,价值1.2万元,加上钻头、钻杆、捅棍等材料消耗的降低,合计年降成本340.9万元。